- КлиентИнженерная компания
- Сфера деятельностиОбрабатывающие производства
- РегионРеспублика Башкортостан
- Цель проектаПовышение эффективности процесса реализации проектов по ремонту теплотрасс
Результат
- Время протекания процесса уменьшилось на 12%.
- Выработка на одного сотрудника увеличилась на 10%.
- Сокращение уровня незавершенного производства на 12,5%.
- Общий экономический эффект 900,56 тыс.руб.
Реализация проектов на предприятии проходила в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Проект был реализован командой «Лин Вектор» совместно с рабочей группой предприятия-участника национальной программы и Региональным центром компетенций (РЦК) Республики Башкортостан.
Участник программы – инженерная компания, специализирующаяся на строительстве, реконструкции, капитальном ремонте промышленных объектов, производственных зданий и сооружений.
Первый этап проекта – выбор потока и участка для внедрения улучшений. В качестве пилотного проекта выбран процесс «ремонт теплотрасс». Предпосылки выбора:
- Низкая выработка.
- Значительное время реализации проектов.
- Резерв для роста количества проектов.
Критерии выбора участка-образца:
- Проблемный участок, определённый в ходе картирования потока.
- Хранение всех запасов участка.
- Длительное время поиска необходимого материала и инструмента.
- Является трудоемким и ресурсоемким.
- Отсутствие стандартизированной работы, 5S, Визуализаций.
- Множественные перемещения (от места работы до инструментального блока).
В качестве эталонного участка определена «инструментальная будка» на проекте.
Второй этап проекта – диагностика и составление карты потока текущего состояния.
Консультантами «Лин Вектор» и рабочими группами была составлена карта потока создания ценностей текущего состояния. Картирование процесса дивизиона «Теплотрассы» показало, что эффективность процесса составляет всего 25%, а время протекания процесса – 16 месяцев. В ходе анализа были выявлены проблемы:
- Процесс согласования изменений с заказчиком повторяется от 3 до 10 раз и может занимать от 3 до нескольких дней.
- Длительный поиск новых субподрядчиков или процедура оформления в штат.
- Значительная часть процесса завязана на заказчике.
- Неактуальное формирование исполнительной документации.
- Запаздывание со входным контролем со стороны.
- Излишняя загруженность инженерно-технических рабочих.
- Затягивание процесса оформления и закрытия проектов.
По результатам процессной диагностики операции «демонтаж плиты теплотрассы» было выяснено, что эффективность использования техники на объекте – 86%, эффективность 1 рабочего – 3,4%. Для улучшения показателей необходимо в том числе внедрение системы показателей эффективности мастерского состава, подбор оптимальной оснастки и технологии демонтажа плит перекрытия.
Третий этап – внедрение инструментов Бережливого производства на пилотных потоках. В ходе анализа были выявлены основные проблемные места и на его основе были составлены планы по оптимизации процессов. На имеющийся перечень проблем составлен и реализован план мероприятий:
- Сформировано техническое задание на программное обеспечение, которое позволит формировать исполнительную документацию в автоматическом режиме.
- Реализовано программное обеспечение для апробации на очередном проекте.
- Предложено использовать гидравлический домкрат для вздергивания плиты перекрытия.
- Предложено применять захват для демонтажа плит перекрытия
- Использовать портативные системы связи для мастерского состава и для рабочих, при работе с подъемными кранами.
- Разработка и внедрение стандарта операционной процедуры, регламентирующего работу персонала.
В результате:
- Сократилось время формирования исполнительной документации на 85%.
- Сократилось время демонтажа одной плиты с 7 мин 11 сек до 4 мин 40 сек.
- Сократилось время демонтажа всех плит на объекте на 25% (с 4 смен до 3-х).
- Сократилось время заливки стяжки на объекте с 8 до 2-х часов.
- Расстояние, пройденное рабочими, сократилось с 1347 м до 54 м.
- Количество рабочих сократилось с 5 до 3-х.
- Сократилось количество дефектов.
- Сократилось время монтажа одной муфты на 50%.
Четвертый этап – это производственный анализ и внедрение инструментов Бережливого производства на эталонном участке. В качестве эталонного участка определена «инструментальная будка» на проекте.
Консультанты «Лин Вектор» совместно с рабочей группой предприятия сформировали техническое задание по цифровизации процесса формирования исполнительной документации, сформировали концепцию перехода в формат электронного формирования исполнительной документации и начали цифровизацию процесса формирования исполнительной документации. Также проработали принципиальную схему захвата, способствующего сокращению времени демонтажа одной плиты. Разработали проектно-конструкторскую документацию захвата, изготовили захват в соответствии с разработанной проектно-конструкторской документацией и начали эксплуатацию захвата на очередном объекте.
Решения, повлиявшие на результат:
- Формирование программного обеспечения для автоматического формирования исполнительной документации;
- Модернизация технологии и приспособления для демонтажа плит перекрытия;
- Использование портативных средств связи;
- Разработка и внедрение Стандартных операционных процедур, регламентирующих работу персонала;
- Проработка поставщиков других предприятий.
На эталонном участке были внедрены:
- 5С на рабочих местах, визуализация размещения материалов;
- Ведение производственного анализа, выявление и решение проблем;
- Стандартизированная работа персонала участка.
- Быстрая переналадка;
- ТРМ;
- Встроенное качество.
Для информирования и вовлечения персонала в процессы совершенствования на предприятии задействованы все имеющиеся информационные ресурсы. В подразделениях организованы информационные центры, где размещены:
- План-график реализации проекта;
- Динамика выработки дивизиона;
- Заявка на инициирование проекта;
- План коммуникаций рабочей группы;
- Приказ о создании рабочей группы;
- Карточка проекта;
- Карта потока создания ценности текущего состояния;
- Кара потока создания ценности целевого состояния;
- Карта потока создания ценности идеального состояния.
В результате реализации всех мероприятий по улучшениям экономический эффект только по одному дивизиону составил 900 тыс.руб, время протекания процесса уменьшилось на 12%, выработка на одного сотрудника увеличилась на 10%, а уровень незавершенного производства снизился на 12,5%.