- КлиентЛитейное производство
- Сфера деятельностиОбрабатывающие производства
- РегионРеспублика Чувашия
- Цель проектаОптимизация потока изготовления отливки Остов
Результаты:
Процессы:
- Время протекания процесса сократилось на 31%.
- Выработка на одного сотрудника увеличилась на 11,3%.
- Период оборота незавершенного производства сократился на 5%.
Система:
- Дерево целей в соответствии со структурой управления предприятия охватило 21 должность и 67 натуральных и стоимостных показателей.
- На предприятии организованы информационные центры.
- Сформирована система подачи предложений.
- Создан проектный офис.
Культура:
- 5 сотрудников предприятия прошли обучение по программе «Лин-тренер», а участники рабочей группы прошли тренинги по отдельным темам в рамках внедрения инструментов бережливого производства.
Проект по оптимизации потока был реализован командой «Лин Вектор» совместно с рабочей группой предприятия-участника национальной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и РЦК Чувашской Республики.
На первом этапе проекта было разработано дерево целей предприятия на 21 должность и 67 натуральных и стоимостных показателей, которое возглавил Исполнительный директор предприятия. Он вовлек в этот процесс прямых подчиненных, провел стратегическую сессию по структурированию деятельности предприятия и выработке КПЭ. Координатором процесса был назначен директор по развитию производственной системы.
На предприятии организованы информационные центры на двух уровнях:
- Предприятие. Охватывает деятельность всего предприятия, на котором отражена матрица внедрения стратегии на долгосрочный период.
- Участок. Организован информационный стенд, где содержится информация о состоянии процессов по показателям: производство, персонал, качество, стоимость, поставка. На стенде также отражены проблемы цеха и статус 5С на рабочих местах.
Информационные центры призваны обеспечить визуализацию процесса управления.
Второй этап проекта – оптимизация продуктовых потоков и обеспечивающих процессов.
В качестве пилотного был выбран поток изготовления Остовов. Проект был направлен на сокращение времени протекания процесса и периода оборота незавершенного производства, увеличение выработки на одного человека.
Основные факторы выбора процесса:
- Процесс является ресурсоемким.
- Экспертной группой продукт признан перспективным на рынке на ближайшие годы.
- Экспертная оценка процесса производства изделия определила его как низкоэффективный.
Результаты производственного анализа процесса изготовления остовов показали, что на этапе изготовления полуформ выявлены следующие потери:
- Транспортировка остатков смеси, уборка рабочего места после снятия излишков, подготовка отвердителя.
- Установка патрубков, подготовка модели, обдувка, выравнивание.
на операции покраска:
- Хождение за краской.
- Ожидание кран-балки, ожидание окончания покраски полуформ.
- Подготовка верхней опоки, транспортировка стрежней.
на операции изготовление стержней:
- Транспортировка стержневого ящика до места кантования.
- Транспортировка смеси до места заполнения.
- Заполнение форм смесью.
- Уплотнение смеси.
- Затвердевание смеси.
Перечень выявленных проблем, выявленных в процессе реализации проекта, предложенные мероприятия и результат от их внедрения представлен ниже (см. Таблицу).
Проблемы и решения на потоке изготовления отливки Остов
№ п/п | Проблема | Решение | Результат |
1. | Длительный процесс выставления нижней опоки по уровню в зоне заливки. | Сформирована новая зона заливки с применением рельсовой системы. | Сокращение времени установки нижней опоки в зону заливки с 11 мин 28 сек до 1 мин (на 91%). |
2. | Длительный процесса отвердевания полуформ | Применили новый вид отвердителя. Произвели закупку, апробирование нового вида отвердителя и изменение норм расхода. | Сокращение времени отвердевания полуформ с 25 мин до 15 мин (на 40%). |
3. | Длительный процесс подготовки смеси на основе хромита | Внедрен смеситель непрерывного действия. Проведены работы по монтажу, настройке оборудования и его апробации. | Сокращение времени подготовки смеси на полуформы – на 5 минуты и на стержни – на 4 минуты, соответственно (на 56% и 50%) |
4. | Потери в процессе подготовки отвердителя- частый и длительный процесс замены емкости | Применение двух уровневой системы и кубовой емкости. | Отсутствие необходимости в замене емкости в процессе производства. |
Разработка и внедрение мероприятий, разработанных по результатам проведенного анализа, способствовали достижению следующих результатов в масштабе всего предприятия:
1. Сокращение времени протекания процесса с 84,6 час до 58,4 час., снижение на 31%;
2. Увеличение выработки в потоке с 11,55 т/мес. до 12,85 т/мес., увеличение на 11,3%;
3. Период оборота незавершенного производства сократился с 6,3 до 6 дней, снижение на 5%.
5. Ожидаемый годовой эффект 2,620 млн. рублей в год.
В ходе реализации проекта в качестве эталонного участка был выбран «Стержневой участок».
Критерии выбора участка-образца:
- Сквозной производственный процесс.
- Значительное количество потерь I-ого и II-ого рода.
- Значительная часть трудоемкости в общем процессе.
- Отсутствие стандартизированной работы, 5С, визуализации.
- Множественные перемещения персонала.
- Является ключевым с точки зрения места создания ценности.
На эталонном участке были внедрены следующие изменения.
Во-первых, ведение производственного анализа перенесли на стенд участка, в результате чего:
- Повысилась оперативность реакции на отклонения в производственных процессах.
- Упростился процесс отслеживания динамики выполнения производственного плана.
- Повысилась вовлеченность рядового персонала в процесс исполнения задач подразделения.
Во-вторых, разработан план мероприятий по внедрению изменений согласно требованиям системы 5С. На эталонном участке организована зона «красных ярлыков», внедрен журнал учета предметов в этой зоне, разработана карта культуры производства стержневого участка, организованы стеллажи для хранения стержневых ящиков, система хранения инструментов и зона хранения материалов. Разработаны карты стандартных работ.
Третий этап проекта — обучение персонала. Из 25 кандидатов было выбрано 5 сотрудников, которые прошли обучение по программе «Лин-тренер». По окончании обучения им были выданы документы, подтверждающие повышение квалификации. Далее сотрудники предприятия, которые вошли в состав рабочей группы проекта, прошли обучение по темам:
- Бережливое производство. Базовый курс.
- Методика реализации проектов.
- Декомпозиция целей.
- SFM.
- Картирование потока создания ценности.
- Стандартизированная работа.
- Методы решения проблем.
- Система 5С.
Четвертый этап проекта — управление изменениями и проектное управление.
Для поддержки внедренных улучшений и дальнейшего развития системы непрерывных улучшений на предприятии создан проектный офис, разработана должностная инструкция директора по развитию производственной системы. На предприятии внедрена система подачи предложений по улучшению, организовано информирование сотрудников о бережливом производстве и проекте в целом. Эти мероприятия были разработаны и внедрены в рамках управления изменениями на предприятии.
На заключительном этапе рабочей группой был сформирован план по вовлечению производственных потоков предприятия в процесс реализации программы Повышения производительности труда.