- КлиентПроизводство молока
- Сфера деятельностиСельское хозяйство
- РегионРеспублика Башкортостан
- Цель проектаОптимизация процесса доения новотельного поголовья
Результат
Процессы:
- Снижение времени протекания процесса на 27,6%.
- Увеличение выработки на одного человека на 42%.
- Снижение уровня незавершенного производства на 100%.
- Повышение общей эффективности оборудования на 23%.
Система:
- Дерево целей в соответствии со структурой управления предприятия охватило 24 должности и 73 стоимостных показателя.
- Организованы информационные центры на уровне предприятия, подразделения и участка.
- Создан проектный офис.
Культура:
- Из рабочей группы отобран и подготовлен 1 внутренний тренер. Проведены обучения по отдельным инструментам бережливого производства для 8 сотрудников предприятия.
- Введен день информирования.
Реализация проекта на предприятии проходила в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Проект реализован командой «Лин Вектор» совместно с рабочей группой предприятия-участника национальной программы и Региональным центром компетенций (РЦК) Республики Башкортостан. Проект затронул процесс доения новотельного поголовья.
В течение шести месяцев на предприятии были выполнены следующие этапы работ:
Этап 1. Декомпозиция целей, создание информационных центров.
Этап 2. Оптимизация продуктовых потоков и обеспечивающих процессов.
Этап 3. Реализация улучшений в потоке и эталонном участке.
Этап 4. Анализ достижения целей проекта.
В рамках первого этапа проекта была произведена декомпозиция целей, разработана карта ключевых показателей эффективности, актуализировано положение по оплате труда.
Директор предприятия совместно с консультантами «Лин Вектор» вовлек в процесс построения дерева целей своих прямых подчиненных, провел встречу по структурированию деятельности предприятия и выработке ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Были организованы информационные центрыдиректора и пилотного проекта. Информационный центр директора необходим для обеспечения эффективности процессов, для выявления и устранения потерь, для достижения показателей безопасности, качества, производства, затрат и корпоративной культуры.
Второй этап проекта – оптимизация продуктовых потоков и обеспечивающих процессов. В результате экспертной оценки потоков и процессов был выбран процесс доения новотельного поголовья. Решение о выборе потока было обусловлено следующими факторами:
- Большая доля ручного труда.
- Длительное время протекания процесса.
- Сложность логистики.
В ходе диагностики процесса был проведен хронометраж. Анализ показал, что наибольшее влияние на время протекания процесса оказывает выполнение операторами машинного доения функций, не связанных с доением.
После анализа эксперты выявили проблемные места, составив карту потока создания ценности (КПСЦ), разработали план-график мероприятий и определили резервы в повышении производительности труда, это:
- снижение времени протекания процесса (ВПП) процесса доения,
- повышение выработки,
- повышение коэффициента эффективности работы доильного оборудования (ОЕЕ).
Проведенный анализ на основе построения КПСЦ текущего состояния доения показал, что эффективность процесса составила всего 42,7%. Более того, в ходе наблюдений и составления диаграммы «спагетти» были выявлены излишние перемещения в процессе переходов между поголовьем. В результате анализа выяснилось, что излишние перемещения операторов машинного доения составили 185 м.
Консультантами совместно с командой проекта был составлен перечень проблем и возможных рисков. На его основе был разработан план мероприятий по оптимизации потока. В качестве примеров приведем наиболее важные проблемы, решения и внедренные мероприятия:
1. Длительное время доения (большая загрузка операторов машинного доения 1 смены) – произведена перебалансировка обязанностей внутри смены: приём отёла, сушка телят, выпойка телят закреплена за дневным дояром.
Результат был закреплён следующими мероприятиями:
- Пересмотрены и скорректированы должностные инструкции.
- Проведено обучение дневного и ночного дояра согласно закрепленным обязанностям.
2. Излишние перемещения операторов машинного доения при переходах между поголовьем в процессе доения – был разработан и внедрён стандарт работы оператора машинного доения при переходах (работа тремя доильными аппаратами с привязным содержанием поголовья), стандарт выполнения технологических операций доения. Произведена сортировка поголовья по группам.
На третьем этапе были проведены работы по оптимизации эталонного участка, в качестве которого был выбран участок «Молочная лаборатория».
Критерии выбора участка-образца:
- Потеря времени на поиск проб.
- Обезличенные емкости проб.
- Захламленность проходов, шкафов, отсутствие визуализации, стандартизации.
После проведения наблюдений на выбранном участке было принято решение о внедрении инструмента 5S в, в том числе:
- Сделана перепланировка рабочих мест и перестановка оборудования для сокращения излишних перемещений лаборанта во время проведения анализов проб молока.
- Внедрено адресное хранение проб по подразделениям.
- Определены места под хранение инструментов и материалов.
- Разработаны стандартные операционные карты на критичные процессы.
- Внедрена система «встроенного качества», нацеленная на недопущение дефектов и продукции низкого качества на производстве.
В результате изменений сокращено время на проведение анализа пробы на 5 минут.
Для успешной реализации проекта и внедрения дальнейших изменений важно, чтобы среди сотрудников компании были носители знаний, владеющие методами и инструментами бережливого производства. С этой целью в период реализации проекта был отобран и обучен один сотрудник предприятия по комплексной программе «Лин-тренер», а еще 8 человек – по отдельным темам, таким как декомпозиция целей, эффективный инфоцентр, базовый курс по производственной системе и др.
Дальнейшая работа по реализации проектов невозможна без работы проектного офиса. Участники рабочей группы разработали документы, регламентирующие роль проектного офиса на предприятии:
- Положение о проектном офисе.
- Должностная инструкция руководителя проектного офиса.
- Регламент по управления проектами.
- План коммуникации и мотивации.
С целью вовлечения сотрудников компании в процесс реализации проектов был введен день информирования, когда подводятся итоги по проекту и озвучиваются цели на предстоящий период.
Внедренные в ходе реализации проекта мероприятия в совокупности позволили достичь следующих результатов:
- Сокращение времени протекания процесса с 304 до 220 мин., снижение на 26,7%;
- Сокращение запасов незавершённого производства с 25 голов до 0, снижение на 100%;
- Увеличение выработки в потоке с 7 голов/чел.час до 10, рост на 42%.
- Рост общей эффективности оборудования с 43% до 66%, увеличение на 23%.
- Общий экономический эффект составил 379,9 тыс.руб.