- КлиентВедущее в РФ предприятие в машиностроительной отрасли
- Сфера деятельностиОбрабатывающие производства
- РегионРеспублика Татарстан
- Цель проектаПовышение производительности пилотного участка на 10% в 2020 г.
Результат:
- Сокращение времени протекания процесса изготовления нестандартной продукции с 17 месяцев до 14 месяцев, снижение на 17,5%;
- Снижение времени выполнения заявки в потоке с 50 дней до 40 дней, снижение на 20%;
- Снижение запасов незавершённого производства (НЗП) в потоке с 60,2 % до 50%.
В рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» завершился проект на одном из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли в России. На фазе развертывания проекта предприятие получило экспертную поддержку от Группы компаний «Лин Вектор» и Регионального Центра Компетенций. Проект стартовал с выбора пилотного потока – процесса для оптимизации.
Предпосылки выбора – перспективный продукт к 2022 году, наращивание объемов.
Основные направления оптимизации потока:
- Стандартизация работы операторов;
- Сокращение ВПП;
- Повышение производительности;
- Сокращение незавершённого производства.
Критерии выбора участка-образца:
- Является трудоемким/ресурсоемким;
- Является «узким местом» в производственном потоке;
- Отсутствие Стандартизированной работы, 5С, Визуализации.
Достигнутые результаты по реализации пилотного проекта
Внедрили TPM и, как результат, — снижение ожиданий и простоев при переходах. Ввели систему 5С для освобождения площадей, уменьшения запасов покупных комплектующих. Для организации участка электромонтажников внедрили правила движения материалов и заготовок. Частичная автоматизация процессов сократила количество ручного труда, а также позволила сократить время изготовления нестандартной продукции. Внедрили систему Кайдзен и проектный подход.
Определены места складирования (в т.ч. временного хранения). В местах хранения определены (подписаны, выделены цветом) места размещения под каждую номенклатуру.
Рабочей группой и руководством утверждён перечень критичного оборудования в потоке. Консультанты «Лин Вектор» провели расчет эффективности использования критичного оборудования (ОЕЕ) и определили наиболее значимые факторы снижения эффективности критичного оборудования.
Производственный анализ
На участке внедрён лист производственного анализа — часовой срез.
Выявлены системные проблемы:
- Излишнее перемещения сотрудников между 2мя участками в процессе работы;
- Отсутствие возможности сборки крупногабаритных электро-шкафов на рабочем месте;
- Расположение оборудования для монтажа на другом участке цеха;
- Нарушение требований охраны труда;
- Поиск необходимого инструмента на рабочих местах: стеллажах, шкафах, столах, полках.
- Большое количество незавершенного производства.
Достигнута положительная динамика/стабильно высокий уровень показателей эффективности критичного оборудования.
Выполненные мероприятия позволили создать поток-образец ключевого продукта «Изготовление нестандартного оборудования» и достичь следующих результатов:
- Сокращение времени протекания процесса изготовления нестандартной продукции с 17 месяцев до 14 месяцев, снижение на 17,5%;
- Снижение времени выполнения заявки в потоке с 50 дней до 40 дней, снижение на 20%;
- Снижение запасов незавершённого производства (НЗП) в потоке с 60,2 % до 50%.